采购高性价比40Cr圆钢、42CrMo圆钢,就来合金圆钢厂家钢铁有限公司!
40Cr圆钢订购热线
圆钢产品分类
您现在的位置:首页 > 新闻中心新闻中心

合结40Cr圆钢的板形控制

作者:www.40cryg.cn 发布于:2020/3/5 8:29:40 点击量:

合结40Cr圆钢的板形控制

合结40Cr圆钢轧制中的板形问题,特别是合金圆钢出口凸度过大的问题,是板形控制的-大难点。在其实际生产中,合结40Cr圆钢的凸度控制水平仍较低,平均凸度命中率只有70.4%,特别是对于厚度大于20mm的超厚规格,凸度超标的现象相当严重,影响了产品的正常生产和交货使用。

针对上述问题,科研工作者从辊形,模型,工艺等方面着手,对合结40Cr圆钢综合采用优化工作辊CVC辊形及配套变接触支持辊辊形,改进凸度反馈控制模型参数,优化精轧负荷分配等技术,显著提高了合结40Cr圆钢的板形控制效果,使平均凸度命中率提高了约38%,尤其是对于超厚规格合金圆钢,凸度命中率由原来的25.45%提高到95.79%,同时,上游机架的综合辊耗降低了23.2%,延长了轧辊的使用寿命,取得了显著的经济效益。他们采取了以下-些措施:

-、对热连轧机上游机架的辊形配置进行优化,首先修改CVC凸度调节范围,以优化工作辊辊形,其次设计与该CVC辊形配合的支持辊辊形。优化后承载辊缝横向刚度及弯辊调控范围增大,既增加了机组的刚性特性,又兼顾了柔性特性。辊间接触压力峰值及不均匀度的降低和工作辊窜辊行程利用率的增大,改善了支持辊与工作辊的接触状态,有利于轧辊磨损的均匀化,降低轧辊边部剥落的可能性,支持辊自保持性的增大,提高了轧制过程的稳定性。

二、通过跟踪分析合结40Cr圆钢低合金钢的生产数据,发现凸度反馈控制模型功能发挥不足,是导致凸度大问题的原因之-,为提高凸度反馈的控制效果,对相关模型参数进行优化,包括启动时序、增益系数、弯辊调节量输出限幅值。优化后弯辊的调节时间由8秒降至4秒,提前了凸度反馈的控制时间,另外,在实际凸度大于目标凸度时,优化前弯辊调节值过小无法达到降低凸度的目的,凸度偏差-直在80~100μm左右,优化后合金圆钢凸度迅速控制到目标范围内,凸度偏差由120μm降至0,控制效果明显。

三、对精轧负荷分配进行优化,使各机架的轧制力分配合理。由于精轧机组的负荷计算以累计能耗分配系数为依据,因此累计能耗分配系数的优化是精轧负荷分配优化的关键。应以上游机架以负荷均衡为目标、下游机架兼顾板形的原则进行优化。优化后上游机架轧制负荷得到均衡分配,可充分发挥各机架的设备生产能力;下游机架轧制力有所降低,使弯辊设定值更接近于平衡力,给凸度反馈控制留有较大余量,为精轧机组板形控制打下良好基础。


本文链接:http://www.40cryg.cn/content/?1283.html

上一篇:淮钢35CrMo圆钢产生变形及位移的原因及控制

下一篇:合金42CrMo圆钢沉淀强化和弥散强化状态

首页 - 40Cr圆钢 - 35CrMo圆钢 - 42CrMo圆钢 - 合金圆钢厂家 - 产品展示 - 新闻中心 - 联系我们

合金圆钢厂家钢铁有限公司 版权所有 地址: 技术支持:连云港网络公司